
“把单轨吊运料方式改为无轨胶轮车运料真是一举两得的好方法,不但完全满足了生产需求,还提高了工效降低了人工成本”,新上海一号煤矿煤矿筹建处运输工区书记毕峰说。
运输线是矿井生产运营的“生命线”,一条精干高效的运输线决定着全局工作的进程速度。随着井下北翼掘进迎头增加,沙石料、水泥供应需求量随之加大,面对点多、面广、线长的工作面,运料难成为了制约矿井快速掘进的主要因素。面对摆在眼前的困难,该矿运输工区积极破解难题,将单轨吊运输改为无轨胶轮车运输,运料方式一经转变后,取得了立竿见影的效果。
“原来用单轨吊运输,每班能运8个集装箱砂石料,现在采用2辆无轨胶轮车运输,每班能运输13个集装箱的砂石料,实现了运输接续,完全满足了生产任务需求”,在解决运料难的基础上,运输工区又对翻沙机安装过程进行了改造革新,将就地控制改装为远程遥控一键式启动装置,将现场3名岗位工缩减至2人,每年减少人工成本约9.6万元。
据了解,单轨吊在长久运行时,排放出的尾气和水雾会污染巷道墙面,严重影响安全生产标准化工作推进。为解决这一问题,该矿运输工区立足于破解难题,实施“尾气净化排放”项目改造工作,将烟筒向上排放改成向下排下,既解决了墙面污染的难题,还解决了一氧化碳传感器易报警的问题,做到了一个改造服务两项工作这样一举两得的生动实践。
与此同时,该矿运输工区发现全封闭式皮带机头机尾经常出现淤煤问题,影响皮带主运系统正常运行。他们创新推进皮带机尾自动清理装置项目,根据喷浆机原理,举一反三使用废旧喷浆机螺旋杆及安装液压传动装置,使皮带机尾滚筒前方的淤煤缓慢的清出皮带机尾滚筒至人行侧,清理人员有了安全的站位且清理过程简捷高效,确保了皮带正常运行。
经过改造实现了皮带高效运行,有效避免皮带淤煤导致的生产影响,改造完成后实现清理积煤人员只需1人就可以完成以往4人的人工工效,直接创造利润50万元/年。