“调优班组岗位配置、工程质量管控、生产准备、设备管理等要素,工作面事故率下降24.5%,采煤效率提升32.4%,同比实现增产4.6万吨。”新矿集团长城二矿《优化生产管理提高采煤效率》精益改善项目激活内生动力、释放“六精六提”效能。
长城二矿着力成本压缩至最低、增效放大到极致,聚焦“精益控本、节支降耗、提质增效”一体化生产经营管理目标变现落地,精准发力“八项”硬措施,主打精益改善精准控本+降本实招掏增效真金组合拳,巩固扩大“两增三降四提升”活动纵深开展时效性。
(采场系统生产技术优化设计把关)
坚持技术降本先行。长城二矿锁定四季度2000万元以上降本任务,重心前置生产技术优化设计,横向调优2工作面面长同比增加有效可采储量90多万吨,纵向降低轨道巷施工断面规格(满足装备升级安全开采技术需求)提高采掘单产单进工效,修订运输巷留巷方案缓解工作面放面接续工程;依据顶板岩性、切眼服务年限量身确定安全参数,推行差异化支护,降低延米进尺成本单价。
与此同时,长城二矿不断下沉工作面施工工艺改进着力点,经论证分析后变撤面通道当回撤通道使用,采用超前打设两排锚索+倾向搭接钢带加固顶板等方式,降低末采期间工作面支护工作量,促进支护成本降低;创新推行内嵌钢丝绳式柔性网,降低敷设工序固定的工作量,缩短末采工期,提升推采效率,释放经济开采收益。
(周转库材料精益定置化领用)
立足于精益控本、得力降本,长城二矿持续跟进“管理提效、资产提质、清仓利库”等专项行动及配套措施落地,物资调剂指标同比增加一倍,调剂降本累计完成134.5万元;完善材料管理流程,推进“五库”建设,投用井下两个地点周转库,杜绝物料重复上下井,减少搬运环节浪费;核对清点帐卡物,梳理各类新旧物资562.08万元,做实剔除闲置、盘活调剂管理,减少新材料追加投入;扩大修旧利废产值,进行废旧设备处置,“一升一降”预计增创综合收益1400逾万元。
(非必要无价值浪费点排查)
开源节流并举,“2+1”三化融合管理赋能降本增效。长城二矿延伸市场化、精益化管理触角,动态跟踪、对比分析、及时把控各类材料投入、作业环节改善、生产流程优化等项措施,最大限度降低生产经营成本。三季度累计推行两化改善项目近50项,直接间接创效140余万元;生产经营专业工作日写实110多次,排查浪费点232(个)项,重点降本指标向好率提升、变差率降低。他们还兼顾复杂地质条件自主瞬变电磁物探、新型材料隅角封堵瓦斯、皮带机与泵站应用智能化集控减员等项措施落实,力推智能化降本提质增效点线面扩大。
“紧日子穷过,下苦功深耕。”长城二矿负责人李明鑫说,“当下各类因素叠加,经营任务艰巨,要在降上下功夫,增上做实功,硬措施有效发力,切实增强经营管控时效性,提升经济运行含金量。”